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钻机_70LDB型机电复合钻机电动化改造

来源:人事 时间:2019-11-04 07:58:44 点击:

70LDB型机电复合钻机电动化改造

70LDB型机电复合钻机电动化改造 一、引言 随着钻井设备的不断更新,电动钻机以其调速特性好、可靠性强、故 障率低、操作更安全、方便、灵活等一系列的优势成为钻井市场的主力军。如何 让机电复合钻机也拥有电动钻机的优势,笔者根据70LDB钻机动力系统及传动系 统,提出机电复合钻机电动化改造方案,提升钻机性能。

二、70LDB型机电复合钻机动力系统及传动系统简介 2.1动力及传动系统组成 70LDB型复合钻机的动力及传动系统有以下几部分组成:
1)3台G12V190PZL~3/0(810kW,1300RPM)柴油机偶合WlM。

2)2台400kW柴油发电机组和1台720kW柴油发电机组。发电机为井场 提供交流400V交流电,通过MCC(MotorControlCenter,MCC)房分配,驱动井场所 有用电设备。

3)并车箱。柴油机输出动力通过耦合器经并车箱分别驱动绞车、泥浆 泵、自动压风机。

4)600kW/400V交流变频电机通过变速箱驱动转盘,无级调速。

2.2动力及传动系统特点 1)模块式总体传动布局,能快速拆si检修、调整、检査。

2)柴油机偶合器机组、、并车箱、绞车、系^:间,’用万向轴传递动 力,不需要复杂的找正。_i 3)转盘采用交流变频电机独立驱动,解决了以往钻机传动上钻台的困 难。’ 4)由于采用了低位绞车,解决了绞车上髙钻台的难题。

三、70LDB型机电复合钻机电动化改造方案概述。3.1机械部分改造 1)指加2台1000kW、1500RPM直流电动机及液力偶合器组,替换原有 柴油机耦合器机组。液力偶合器通过联轴器分别与电动机、柴油机相连,液力偶 合器一端接万向轴,万向轴的另一端通过气动离合器连接并车箱。可以保留一台 柴油机耦合器机组,作为应急使用。

2)增加两套CAT3512B柴油机组,每台柴油机功率为1330kW,转速 1500RPM,每台驱动一台CATSR41900kVA,600V、3Ph、50Hz的发电机。保留2 台400kW柴油发电机组作为辅助发电机组,输出电压400V。

3.2电气部分改造 增加一套电气控制系统,包括SCR(SiliconControlledRectifier,SCR)房和 司钻控制柜,控制两台直流电机。利用简化70D钻机SCR房设计方案制作电气控 制系统:配备一台600V/400V、1250kVA干式变压器,给MCC房供电,驱动400V 电力负载,SCR房可省去MCC控制部分;
利用去除MCC部分节省的空间配置动 态无功补偿装置,提髙电网功率因数;
保留2或3套交流控制柜,实现柴油发电机 组接人和控制;
保留2或3套(第3套可以备用,也可用来扩展3号栗)直流控制柜, 实现对直流电机的控制。在司钻操作台增加司钻控制柜,方便操作者进行动力逢 式选择、电机起动和调速等操作。

为方便接人成熟区块油田电网,使用网电为井场设备提供电力,可以 增加一套高低压变配电系统。通过10kV/0.6kV、2500kVA移动式髙低压变配电系 统将油区10kV高压电转换为600V交流电,利用SCR房预留电源进线端子接人 SCR房。

四、机电复合钻机电动化改造系统优点 1)机电复合钻机通过电动化改造,使其拥有了电动钻机的优势。

在钻井过程中,机电复合钻机由于柴油机运转速度的限制了钻井泵的 最低泵冲,使得钻井泵在使用过程中排量的调整受到很大的影响。特别是在上部 地层快速钻进阶段,工程要求双泵钻进,充分利用水力破岩,大排量保证携砂。随 着井深的增加,泵压不断上升,当立管压力达到20MPa左右时,逐渐调整柴油机 转速降低泵冲,当柴油机转速调整到怠速附近时,只能靠更换较小的钻井泵缸套来提髙柴油机转速,来保证柴油机的正常使用,这样既增加了工作人员的劳动量 又减少了双泵钻进的时间,同时柴油机长期低转速、大负荷的使用,故障率增加, 加速设备磨损。使用直流电动机,调速范围广,理论调速范围0-1500RPM(实际 使用过程中转速在600-1250HPM调整),解决了上述难题,延长双栗钻进的时间, 有利于井下安全。

2)无功消耗少,节约成本。

当前70D钻机配备800KW直流电机6-9台,改造方案中增加两台大功 率(1000KW)直流电动机,相对70D钻机直流电机的数量大大减少,无功消耗少, 无功补偿装置容量需求少,电网功率因数髙,减少能源浪费。同时,由于控制电 机数量少,大大简化SCR房的配置,成本投人较70D钻机少。

3)动力灵活调配,便于网电接入 在生产过程中根据负荷和工况可以灵活调配动力源。70LDB型机电复 合钻机,总峰值功率在1700KW左右(根据哈15-14井网电使用情况统计而得), 两台CAT3512B和两台辅助发电机多种匹配模式,合理使用动力设备,减少损耗。

根据哈15-14井网电使用统计来看,日平均有功$率大多都在 1000KW(日耗电量24000度)附近,由于70LDB钻机转基采用独立驱动模式,转 盘电机可以由辅助发电机供电,因此根据生产情况大多时间可以使用一台 CAT3512g柴油发电机组加一台辅助发电机运行模式即可,日耗油量在4~5吨 L1000kW的平均有功功率对电动钻机来说处于不易调配动力设备的功率区间,由 于功率因数低(0.7左右)使用一台CAT3512B电流大、负荷重,不宜长时间工作;

只能使用两台,工作效率低,油耗增加,在有功功率1000kW时,两台CAT3512B 柴油发电机组每天耗油量在5~6吨。这样相同有功负荷,70D电动钻机每天多耗 油1吨左右,每年多消耗柴油300吨左右,多消耗成本200300万。

油田电网分布区域可以通过增加上文提到的移动式髙低压变配电系 统,方便接人油田电网,利用网电提供电力,更加经济。

4)保留一套柴油机耦合器机组,可以在SCR电控系统不正常时应急使 用,提升了钻机的可靠性。

五、结论70LDB机电复合钻机通过电动化改造,拥有了电动钻机的优势,钻机 性能得到很大的提升,同时动力模式多样,能耗减少,提高了整套钻机的经济性 和可靠性。

作者简介:梁茂典(1980~),男,山东定陶人,中石化胜利工程有限公司 塔里木分公司,工程师,学士学位,现主要从事电动钻机电控系统的维护、管理 工作。

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